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穿墙套管板切断闭合磁路的改进  
【日期】2007-2-15 
 

穿墙套管板切断闭合磁路的改进

  兰澍华,刘爱生

[摘要] 穿墙套管板,由现场配筋混凝土浇筑的混凝土预制板(简称混凝土板)改用为整块钢板(简称钢板)加工制作,解决切断闭合磁路,以及采用铜、铝逆磁材料,填补切缝,严密封堵技术,获得平整、美观、严密、适用的改进实效。

  [关键词] 闭合磁路、逆磁材料。

电气有关规程规定,通过穿墙套管的额定电流1500A时,应考虑切断闭合磁路的形成。以往由于我区电网容量小,变电所变压器单台容量也不大,一般都达不到1500A,所以,不考虑闭合磁路问题。从经济角度考虑,均采用混凝土板,近年来由于我区电力事业的突飞猛进,电网容量不断攀升,变电所单台变压器的容量也迅速增大,不仅10KV侧,而且35KV侧的额定电流也超过1500A。由于原来使用的混凝土板内部以及套管洞口的配筋,在施工技术条件上很难避免形成闭合磁路,还有(混凝土板)留孔、留洞浇筑技术难于达到孔径孔距准确等通病,事实上得不到保障,因此,改用钢板替代混凝土板。

一、(钢板)切断闭合磁路的技术措施:

如(图一)所示进行钢板开孔(3大,12小)满足套管安装。水平通长切缝:为保证闭合磁路形成。上下各一根角钢预埋件焊接固定钢板之用。

实际施工中出现的问题:

1.通长切缝给施工带来困难,如果先切断再固定位置焊接,必然会出现已开孔洞错位,致使套管安装时,因孔径、孔位对不准,无法安装问题。

2.土建实际施工是先焊接固定后,再用火焊枪开缝,虽然保证了套管安装顺利进行,但又留下了不可避免的缺陷。

3.火焊枪开缝很不美观,且不封堵,电气安装套管后也不封堵,因切缝的存在风沙直接入侵危及电气设备安全,此时土建已撤离现场,只好请电气安装员处理,因不属于电气份内工作往往不情愿去干,监理要求电气员处理但效果很不理想,出现了不该出现的问题。

二、铜、铝逆磁材料的使用和封堵切缝的改进:

如(图二)所示是改进后的(钢板)加工图。

1.预埋件的处理:上面角钢预埋件要求中间部位留出一段断口,约4~5cm避免磁路短接,但预埋件不可分为两段埋设,而是先整根埋设,后开断,为避免火焊枪吹不断顶部埋设部分,要求在埋设前,先将顶部锯断 ,只留有悬空部位尚在连接,便于准确埋设,待焊接固定钢板后再用火焊枪切断悬空部位形成断口。

2.(钢板)在加工处理时,开三条切缝,如图二粗线所示,使钢板仍然保持为整块,便于地面施行加工操作,如图二进行开孔(3大,12小)满足套管安装,三条切缝宽度8~10mm,在正背面用手提砂轮机或锉刀开出斜坡面宽度约为16~18mm成为燕尾槽形,再用适当的铜、铝条嵌入缝内铆平,然后用砂纸将正面砂光砂平即可。三条切缝和上面角钢预埋件断口,都是为切断闭合磁路的措施,可满足规程的要求。

三、实效评估:

1.采用了逆磁材料填充封堵切缝,很容易实现,而且效果较为理想,再不会出现黑缝不封堵,甚至采用什么橡皮泥不彻底的封堵效果,不仅耐久性差,且美观性很差,很难让人审评为质量合格。更谈不上良好。

2.这项改进首先试用于兴庆110KV变电所,反映良好,又于2004年设计院采纳了此项合理化建议,并推广用于园林110KV变电所以及其它工程项目。

 
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